摘要:应用一级强化处理-序批式活性污泥法(CEPT-SBR)处理旅游类生活污水,在进水COD为306 mg/L,BOD为198 mg/L,SS为120 mg/L,TN为38 mg/L,TP为5 mg/L,油类为14 mg/L时,处理后出水可达GB 8978-96一级排放标准。该工艺能有效去除生活污水中TN,TP及油类,工艺设备简单,占地少,运行便利,且剩余污泥量少。
关键词:CEPT-SBR法 旅游类生活污水 处理
深圳"明思克航母世界"是由深圳一家民营企业创办的以观光娱乐为主的"海上乐园"。该公司1998年从韩国大宇重工集团购得前苏联航空母舰"明思克"号,经过两年改造,于2000年8月在深圳大鹏湾沙头角建成"明思克航母世界",并于同年10月正式营业。
"明思克航母世界"主体船舶为航母,但现已无航行动力,靠拖船带动,特别是停泊作为参观游览项目后,将类似于一座固定建筑物,因此其污染源主要来自陆地停车场、办公楼等服务配套设施及航母上娱乐场所生活污水。针对上述水质特点,选定一级强化处理(CEPT)加SBR 法对该"航母世界"污水进行处理,该工程于2000年元月动工,2000年7月开始进行调试,经过5个月的调试,处理水各项指标均达到 GB8978-96一级排放标准,并通过深圳市环保局验收。
1 工程设计
1.1 设计进出水量
本项目污水属于生活污水,主要包括洗浴废水、洗船废水、饮食业污水、粪便污水等。
工程设计规模:630 m3/d。其中陆域245 m3/d,航母385 m3/d。
处理能力:26.3 m3/h,其中基地常住人员300人,日均接待游客4 000人,航母设客房约10套,无公开接待任务。
1.2 设计进出水水质
设计进水水质:pH为6,COD为306 mg/L,BOD为198 mg/L,油类为14 mg/L,SS为120 mg/L,TN为38 mg/L,TP为5 mg/L。
设计出水水质:执行《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级排放标准,即COD≤60 mg/L,BOD≤20 mg/L,SS≤20 mg/L,石油类≤5 mg/L,NH3-N≤15 mg/L,磷酸盐(以P计)≤0.5 mg/L,动植物油≤10 mg/L。
1.3 污水处理工艺流程(见图1)
图1 污水处理工艺流程
陆域污水经管网系统收集,汇集于污水处理系统,经处理后进入调节池;航母污水经集水池收集,由水泵抽至调节池,与陆域污水混合并通入空气进行混合、微及水质调节。调节后污水用污水泵送至 SBR 反应池进行处理后排海。
SBR 池排放的剩余污泥,集中到污泥池,大部分可自行消化,剩余小部分抽回化粪池或经厢式压滤机压滤后由粪车外运。这样既不影响污水处理效果,又可以大大节省投资,减少运行成本。
1.4 处理构筑物及设备
(1)集水池。用于收集航母上生活污水,确保提升泵安全运行,本设计航母污水量为385 m3/d,设计最大流量为38.5 m3/h,集水池有效容积按最大流量时集水时间为0.5 h计算,则集水池有效容积V=38.5×0.5=19.25 m3,设计集水池外形尺寸为3.5 m×3.5 m×1.8 m,其中有效高度为1.6 m,超高为0.2 m,集水池实际有效容积V=3.5×3.5×1.6=19.6 m3。集水池进水管管径为DN150,设有检修孔1个,尺寸为1.2 m×1 m。集水池提升泵设置于集水池内,用于航母生活污水输送。水泵流量按最大时设计流量38.5 m3/h计,设计选用 50QW42-9-2.2 带自耦装置潜污泵2台,(1用1备)每台水泵流量为42 m3/h,扬程为9 m,功率为2.2 kW。
(2)调节池。用于陆域污水和航母污水贮存,调节两股生活污水水量,并进行预以均化水质。设计污水排放量为630 m3/h,时变化系数为2.4,停留时间为6 h,则调节池有效容积为157.5 m3。为配合土建尺寸,调节池外形尺寸为8.5 m×7.5 m×3 m,其中污泥池尺寸2.3 m×2.3 m×3 m,故调节池实际有效容积为:8.5×7.5×3-2.3×2 .3×3=175.38 m3。调节池为钢筋砼结构,整个调节池为地下式,与值班控制室、鼓风机房合建。调节池内设有穿孔管,用于通入空气使污水混合和改善污水水质,穿孔管干管管径为 DN80,成环状布置,支管管径为 DN32,穿孔管孔径为 NAE80 6,间距为200 mm,两侧孔成90°斜交错布置。调节池内另设有2台污水提升泵,用于污水提升及调节池检修,提升泵设计流量按最大时流量63 m3/h计算,考虑到远期水量增加的要求,设计选用100QW100-7-4型污水泵2台,每台水泵流量为100 m3/h,扬程为7 m,功率为4kW,带自耦装置,2台水泵1用1备。
(3)SBR池。本工艺采用 SBR法处理污水。SBR工艺采用可变间歇式反应器,省去了回流污泥系统及沉淀设备,与沉淀在同一容器中完成,利用微生物在不同絮体负荷条件下的生长速率和生物除磷脱氮机理,将生物反应器与可变容积反应器相结合而成的循环活性污泥系统。这是SBR工艺的一种革新形式。本设计SBR污泥负荷为0.15 kg BOD/(kgMLSS·d),总容积为160 m3,为便于施工及操作管理,设计分为2座,每座容积为80 m3,外型尺寸为8 m×6.6 m×3.5 m,其中有效水深为1.5 m。SBR池采用可变微孔器进行鼓风,头用KBB NAE80215型号,每池采用66只,均匀布置,管在池内呈环状布置。池内滗水器管径为DN250。池内剩余污泥用排泥泵送至污泥池进行消化。
(4)鼓风机房。鼓风机房内设2台罗茨风机及2台排泥泵,罗茨风机选用低噪声SSR-100型2台,每台风量为6.29 m3/min,风压为39.2 kPa。鼓风机房建筑面积28 m2,层高为3.5 m,建筑尺寸为8 m×3.5 m×3.5 m。值班室及配电房内设有电气仪表,控制系统及水质化验仪器,便于操作人员管理。值班室同调节池,鼓风机房合为一体,建筑面积40 m2 ,建筑尺寸为8 m×5 m×3.5 m。
(5)污泥池。同调节池合建,用于剩余污泥消化。污泥池外型尺寸为2.3 m×2.3 m×3 m。消化后部分污泥用螺杆泵排至厢式压滤机压滤后由粪车外运。
2 工程调试与运行
2.1 活性污泥培养
为了缩短污泥培养时间,活性污泥的培驯采用接种培驯法,接种污泥取自深圳市罗芳污水处理厂污泥脱水机房的干化污泥,含水率60%左右,SBR反应池投加干污泥680 kg,由于进水所含氨氮及磷的浓度值较低,因此在投加干污泥数日后,即按BOD∶N∶P=100∶5∶1的比例投加氮源和磷源,分别往SBR池中投加磷肥400 kg,尿素240 kg,同时在SBR反应池中注入1/3池清水。SBR池连续鼓风闷曝。当SBR反应池内出现少量活性污泥絮体时,停止,使SBR池内的混合液静置澄清后,利用滗水器排放池内上清液到预定的水位后,投入相同量废水,进入下一个周期运行。投入废水占总进水量比例由20%逐渐提高至100%,以便对微生物进行驯化。大约经历1个月的时间,经生物镜检,在填料表面已形成了良好的生物膜(本设计在SBR活性污泥反应池中增加了软性填料,将活性污泥法与生物膜法结合起来,既降低了剩余污泥的产量,也有利于污染物的去除),整个工程投入正式运行。
2.2 运行效果
该公司废水处理工程经过5个多月的调试运行后,各项出水水质指标均达到设计要求。深圳市环境保护监测站的监测结果见表1。
表1 污水处理效果
项目 | pH | COD (mg/L) | SS (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 磷酸盐 (mg/L) | BOD (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 动植物油 (mg/L) |
处理前浓度 | 7.32 | 372 | 417 | 20.6 | 1.19 | 162 | 2.50 | 17.0 |
处理后浓度 | 6.57 | 43.0 | 7.00 | 6.11 | 0.032 | <2.00 | <0.10 | <2.00 |
去除率(%) | | 88.4 | 98.3 | 70.3 | 97.3 | >98.8 | >96.0 | >88.2 |
执行标准 | 6~9 | 60 | 20 | 15 | 0.5 | 20 | 5 | 10 |
3 讨论
关于SBR法在污水处理中的运用在很多文章中都作过介绍,此处不再赘述。由于本项目主要是处理生活污水,且处理后就近排海,因此处理过程中对除P脱N的要求较高,本处理工艺采用一级强化处理?SBR法。以达到除P脱N的目的。下面就SBR法除P脱N机理及本工艺中除P的一级强化措施作一讨论。
3.1 SBR法除P脱N的机理及运行周期时段划分
SBR处理工艺一般分为5个阶段,进水、反应、沉淀、排水和闲置,其实质就是厌氧?好氧 ?缺氧的处理过程,因而能够很自然地满足生物除P脱N的环境条件。
进水段就是厌氧,为满足释P要求,DO应控制在0.3~0.5 mg/L以下,当COD浓度较高时释P 速率快,当厌氧释P速率在9~10 mg/(gVSS·h),水力停留时间在1 h,基本满足对P 的充分释放。
段氧的供给主要满足有机物的好氧代谢,硝化菌利用氧将NH3-N转化成NOx-N以去除水中氨态氮,及满足聚磷菌摄磷过程所需的高氧环境。综合考虑,DO应控制在3 mg/L,时间在3 h左右。
沉淀和排水段即缺氧段,缺氧段DO在0.7 mg/L以下是反硝化脱氮的适宜条件。常规SBR法在一个周期内缺氧环境出现在好氧停止之后,反硝化菌将好氧期间贮存于体内的碳源释放,进行SBR法所特有的贮存性反硝化作用,沉淀和排水阶段时间控制在2 h左右。如时间过长、DO<0.5 mg/L造成磷释放,使出水中含磷量大大增加,影响除P效果。
总之,运行时间的划分和DO的控制是SBR取得良好除P脱N效果的两个重要因素。在实际工程中,由于DO的在线测量控制有一定难度,而DO又与运行时段的划分密切相关,故运行时段的划分是实际工程控制的关键。结合云南昆明第三污水厂的工程实践和国内外有关文献资料,本工程的运行周期为6 h。具体时段划分如下:进水1.0 h;3.0 h;沉淀1.5 h;排水0.5 h。
3.2 除P一级强化措施
为保证出水TP达到标准,除采用SBR法生物除P外,同时采用化学沉淀一组强化(CEPT)法除 P。
本设计中进水TP=5 mg/L,经理论计算,反应所需FeSO4为12 mg/L,根据上海城市排水公司的试验结果,当进水TP为4.2 mg/L,投加FeSO4量为100 mg/L时,TP的去除率达75%。本工程投 ┝啃韪菔导实魇越峁范ā?
由于所采用的Fe盐和Al盐同时可作为使用,使用量较少,且对活性污泥没有毒害作用 (上海污水厂有实例),因此使用化学法不会影响SBR法的效果。但化学法由于人为添加絮凝剂,使产生的污泥量多于生物法,所以要适当增加污泥外排量。
3.3 主要技术经济指标
本工程总投资137万元,设计占地260 m2,常用电负荷为14.45kW,处理成本为0.91元 /m3。
4 结论
(1)CEPT-SBR法处理旅游类场所生活污水是可行的,其运行效果稳定,出水水质良好,并能达到国家一级排放标准。
(2)该工艺有较好的处理效果,使污水中P,N含量降低,且工艺结构简单,工程成本、运行费用较低。