摘要:本文介绍了采用物化-水解酸化-CAST工艺在制革废水中的应用。运行结果表明,当进水BOD5为960~1250mg/l,CODcr为2250~2780mg/l,出水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准。该工艺具有适应性强、稳定效果好、有机物去除率高等特点,因此在制革废水处理中具有良好的前景。
关键词:制革废水 水解酸化 CAST工艺
制革工业是我国国民经济中的重要工业部门。进入90年代后,皮革工业的发展给我国生态环境造成很大压力,尤其是其废水排放量大,成分复杂,治理费用高,一直是国内外废水处理的难题。本文将对制革处理技术及应用中的一些问题进行探讨。
1. 废水的水质水量
浙江某制革工业区,有多家加工猪皮、牛皮的专业制革生产企业。该工业区的废水主要来自于准备、鞣制和其他湿加工工段,日排放废水4500~6000m3,故设计日最大进水流量6000m3/d。在制革过程中,大量的蛋白质、脂肪转移到废水废渣中,另外在加工过程中采用的大量化工原料,如酸、碱、盐、硫化钠、石灰、铬鞣剂、加脂剂、染料等,相当一部分进入废水之中。该工业区的废水排放浓度见表1。
表1 废水水质指标
CODcr(mg/l) | BOD5(mg/l) | SS(mg/l) | 总Cr(mg/l) | S2-(mg/l) | pH值 |
2500~3000 | 1000~1500 | 1200~2100 | 10~45 | 25~75 | 6.5~10.5 |
根据该工业区的位置及及环保要求,废水经处理后应达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准,即CODcr≤300mg/l, BOD5≤100mg/l, SS≤150mg/l, S2-≤1.0mg/l, 总Cr≤1.5mg/l。
2. 处理工艺
2.1 工艺流程
本制革废水的BOD5/CODcr的比值在0.30~0.55之间,可生化性较好,但由于其含有对于生化处理有毒有害的物质S2-和Cr3 ,并且悬浮物也很高,采用“物化 生化”处理工艺,工艺流程如图1所示。
2.2 工艺流程说明
为了提高后续处理构筑物的处理效率,废水在进入调节池之前先进入预沉池去除一部分沙土粒、肉屑、皮毛等杂物,同时可节约大量的药剂费用。在进入生化处理前,必须去除绝大部分的S2-和Cr3 ,以免影响生化效果。调节池中预对S2-的去除有一定作用,但都不能彻底地去除硫化物。在此主要通过在反应池中投加FeSO4溶液,发生反应:Fe2 S2-=FeS ,由于FeS颗粒小,沉降慢,易被带入生化系统,因此考虑再投加助凝剂PAC。实践证明,该反应进行彻底、完全,生成的难溶固体物质在初沉池经混凝沉淀分离后,废水中的S2-得到绝大部分去除。
皮革废水中的铬离子主要以Cr3 形态存在,虽然比Cr6 对人体危害小,但它能在环境或动植物体内产生积累,而对人体健康产生长远影响。除和含硫废水混合后去除少部分外,在此主要通过在反应池中投加NaOH溶液,发生反应:
, 经混凝沉淀分离后使Cr3 得到去绝大部分去除。
生化处理采用兼氧和好氧相结合的工艺。兼氧采用接触式水解酸化工艺,可提高废水的可生化性,同时去除部分COD和SS。好氧采用CAST工艺,它是改良的SBR工艺,具有有机物去除效率高、抗冲击负荷能力强等特点。
3. 主要各构筑物及设备
3.1 格栅井
格栅井尺寸2.5×6×3.5m,内设两台旋转式自动细格,型号:HZ900。
3.2 提升井
提升井,HRT=45min,池子尺寸7×7×4.5m,内设3台潜污泵,1台备用。潜水泵型号:QW180-10-7.5。
3.3 预沉池
采用辐流式中心进水周边出水的沉淀池,表面水力负荷0.80m3/m2.h,尺寸Φ20,池边总高为4.0m。池中设半桥式周边传动刮泥机1台,池边安装两台排泥泵定期排泥至污泥浓缩池。
3.4 调节池
调节池水力停留时间HRT=12h,池子尺寸25×25×5.50m。调节废水水质,同时去除部分S2-,采用复叶推流式机,型号为O2BG-7.5,共3台。
3.5 反应池
反应池系统共分三格,分别用于投加FeSO4、PAC、NaOH,废水在各反应池停留时间约10min,各反应池尺寸为3.5×3.5×3.5m,内置搅拌机各1台。
3.6 初沉池
采用幅流式沉淀池,用于反应池反应后产生的不溶沉淀物、絮体的沉淀分离。表面水力负荷0.80m3/m2.h,尺寸Φ20,池边总高为4.0m。池中设半桥式周边传动刮泥机1台。
3.7 水解酸化池
采用接触式水解酸化工艺,提高废水B/C值,以利于后续好氧生化的处理。水解池子内挂弹性立体填料,底部设排泥管,定期排出多余杂质等。HRT=10h,池子尺寸为25×20×5.6m。
3.8 CAST池
CAST池主要设计参数:污泥负荷0.10~0.15kgBOD5/KgMLSS.d,运行周期6h,其中时间4h,HRT=28h。池子共分2格,单格尺寸46×15×5.5m。采用三叶罗茨鼓风机,型号:RE-200,共3台,2用1备。CAST池的运行周期、进水阀门、空气阀门、撇水器、水泵等均由PLC程序控制器自动控制。
3.9 污泥浓缩池
污泥采用机械浓缩,浓缩池固体负荷采用45kg/m2.d,尺寸为Φ9,池边总高为4.0m。池中设中心悬挂式浓缩机1台。
3.10 污泥脱水机房
采用带式压滤机脱水,型号:DY2000,共3台,2用1备。压滤后的泥饼含水率一般在75%~80%之间,便于外运。
4. 运行结果
该工程建成后进过5个多月的调试,运行效果良好。对CODcr、BOD5、S2-、总Cr的去除率均在90%以上,处理出水优于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准(见表2)。
表2 制革废水处理效果 (单位:mg/l)
月份 | 进 水 | 出 水 |
CODcr | BOD5 | S2- | 总Cr | pH值 | CODcr | BOD5 | S2- | 总Cr | PH值 |
11 | 2250 | 960 | 30 | 12 | 9.5 | 235 | 65 | 0.75 | 0.98 | 8.5 |
12 | 2780 | 1250 | 58 | 25 | 8.5 | 265 | 78 | 0.82 | 1.02 | 8.4 |
1 | 2650 | 1150 | 52 | 23 | 9.0 | 263 | 72 | 0.95 | 1.25 | 7.6 |
2 | 2350 | 1050 | 40 | 19 | 8.8 | 242 | 63 | 0.65 | 0.86 | 8.0 |
3 | 2730 | 1180 | 62 | 27 | 7.8 | 273 | 84 | 0.73 | 1.18 | 8.2 |
4 | 2580 | 1075 | 48 | 18 | 8.3 | 255 | 68 | 0.86 | 1.05 | 7.8 |
注:以上指标均为当月多次测定的平均值 |
从表2上不难看出,废水水质变化较大,但其出水基本都能达到国家标准。经分析主要是由于设置了较大容积的调节池,同时CAST具有较强的抗冲击能力。
5. 主要经济技术指标
该工程总投资为785万元,总占地面积为8200m2。该废水处理站总装机功率为455KW,使用功率为298KW。运行成本为1.52元/t,其中人工费0.05元/t、电费0.82元/t、药剂费0.55元/t,污泥外运费0.10元/t。
6. 结论和建议
(1)采用物化-水解酸化-CAST法处理制革废水,对CODcr、BOD5、S2-、总Cr的去除率均在90%以上,处理出水优于国家二级标准。如废水处理出水要到达国家一级标准,CAST池出水还需进行后续处理,如增添汽浮设施等。
(2)CAST工艺在该工程应用中具有运行灵活,自动化程度高,处理效果好,抗冲击能力强的特点。建议进气阀及头选用进口设备,以免影响沉淀及效果。
(3)由于制革废水中含有大量的可沉污染物且沉降污泥易板结,沉淀池容易出现因污泥淤塞而无法正常使用。本工程预沉池采用了螺杆泵排泥,没有出现上述问题。
(4)当制革采用表面活性剂时,预和池会有大量泡沫出现,设计时应采取消泡措施。
参考文献:
[1] 武江津,王凯军等. 三废处理工程技术手册(废水卷)北京:化学工业出版社,1996,7:122-137.
[2] 于尔杰,张杰等. 给排水工程快速设计手册2 北京:中国建筑工业出版社,1998,5(3):103-105.