摘要:当前,国内市场的10KV配电系统的高压开关柜,其结构形式逐步从落地手车式发展为中置手车式。对于这一行业的技术人员来说,较多关注开关柜的结构、电气性能、开关的使用可靠性等。通过长期的技术实践发现,生产厂家对中置手车式开关柜的一个重要辅件——运转车的设计重视不够,运转车的结构设计不合理,操作性能不好,有些会导致断路器手车的底盘车变形,使开关柜无法正常工作。
关键词:高压柜 运转车 结构设计
1 前言
当前,国内市场的10KV配电系统的高压开关柜,其结构形式逐步从落地手车式发展为中置手车式。对于这一行业的技术人员来说,较多关注开关柜的结构、电气性能、开关的使用可靠性等。通过长期的技术实践发现,生产厂家对中置手车式开关柜的一个重要辅件——运转车的设计重视不够,运转车的结构设计不合理,操作性能不好,有些会导致断路器手车的底盘车变形,使开关柜无法正常工作。
下面,就当前市场上主流中置柜运转车的结构特点及优缺点加以分析,并对改进方法进行初步探讨。
2 当前主流运转车的结构特点及性能对比
2.1 运转车的功能
运转车是中置手车式高压柜的一个重要附件,它的主要作用是在开关柜安装调试及运行检修时,作为将断路器手车移出柜外的载体。在安装调试阶段,对运转车的使用尤为频繁。
对运转车功能的基本要求:一是要易于实现运转车导轨与开关柜内断路器手车的对接;二是要求两者间连接的可靠,人力推拉断路器手车时,两者应紧密连接,不可脱离,否则,断路器手车容易跌落,造成设备损坏或对操作人员造成伤害。
2.2 当前常规运转车的主要结构形式及优缺点
2.2.1 主要结构型式
经了解,中置手车式高压柜的运转车,主要基本类型有两种:螺杆式结构和挂钩式结构。
螺杆式结构,主要体现在:(1)通过螺杆实现运转车与柜体的连接;(2)通过螺杆传动,实现断路器手车从柜体内进出;(3)断路器手车在运转车上的升降由螺杆装置驱动。这种结构的代表是西门子公司中置柜的运转车。
挂钩式结构,主要体现在:(1)通过挂钩和导向杆实现运转车与柜体的连接;(2)通过调节手轮,实现运转车导轨面与柜体内导轨面一致性的调整;(3)挂钩式运转车没有提升机构,需靠人力将断路器手车放置在运转车或柜内,再通过运转车实现断路器手车的进出。这种结构的代表是ABB公司中置柜的运转车。
2.2.2 优缺点比较
相对于挂钩式运转车,螺杆式运转车提供了比较完善的使用功能。但国内生产厂家选用螺杆式运转车并不普遍,主要原因是螺杆式运转车结构比较复杂,机加工零件较多,生产成本高,同时,与开关柜配套的运转车所需数量较少,许多厂家并没有在运转车上投入更多的设计,重视不够。
挂钩式运转车在功能上虽然不及螺杆式,但因其结构简单,易于加工制造,成本低廉,得到了生产厂家的广泛选用。但是,通过现场实践及对挂钩式运转车的设计分析,发现目前常规挂钩式运转车均存在一定的缺陷,这种缺陷会对断路器手车造成潜在的损害,增加维护工作量,甚至会引起非正常停电时间的延长。下面,对当前主流挂钩式运转车的缺陷进行了初步的分析,并给出了一种可行的改进方法,
3 常规挂钩式运转车结构分析
3.1 挂钩式运转车的两种常规结构
如图1、2所示,此种结构常见于由敷铝锌板加工组合而成的中置柜,柜内生产厂家大多与ABB公司生产的ZS系列中置柜结构相类似,可安装VD4系列或VS1系列真空断路器手车。
从图中可以看出,这类运转车存在下列缺点:
(1)运转车上的两个导向杆只起导向作用,不受力。也就是说,运转车与开关柜体间仅靠挂钩一个点连接在一起。现场操作人员普遍反映这种结构安全性不高,在推进推出手车时,要靠操作人员大力顶推运转车,以防运转车与柜体脱离。
(2)为了使挂钩顺利插入柜体内,在设计上,必须留有一定的间隙,以方便操作。在推拉断路器手车时,间隙反映在运转车导轨与柜体导轨之间。
(3)经长期使用后,在撞击力作用下,柜体上与挂钩连接处,以及运转车上的挂钩轴会变形,这种变形导致了两导轨间的间隙进一步扩大。间隙越大,撞击力越大,两者间形成恶性循环,最后导致运转车不能使用,或严重影响运转车使用安全。
如图3所示,此种结构常见于柜体由型钢与金属板件组装而成的中置柜。这类柜体也可安装VD4系列或VS1系列真空断路器手车。
从图中可以看出,这种结构虽然可以消除两导轨间水平间隙,但是在设计上却存在一个垂直高度差,它导致了更大的撞击力。同时,在使用时如不仔细调整,会使垂直高度差变得更大。从使用效果来看,这种结构同前者比,操作性及安全性更差。
3.2 运转车结构对实际使用的影响
经现场调查和分析对比,发现运转车的结构对中置柜操作性能的影响是渐进的,并且影响巨大。其主要表现在两个方面:
(1)对操作性和使用的安全性的影响:这种影响在产品交付的前期影响并不显著,随着时间的推移,影响越来越明显,运转车的操作性和使用的安全性大大降低。
(2)对断路器手车的影响:这种影响主要是撞击力造成的,撞击力导致断路器手车车轮变形。在安装及现场调试阶段,对断路器手车的推拉操作次数最多,车轮的变形往往是在这一阶段出现的。车轮变形导致手车推拉困难,有时会将断路器手车卡死在运转车或柜体导轨内。如果是在例行停电维修时出现此种故障,必然会延长停电时间,形成不能按时供电的事故。统计发现,在产品投运前,约有10%~20%的手车轮存在不同程度的变形,每个工程中约有一、二台变形较大影响正常操作,需维修处理。
4 一种可行的结构设计改进
方法 针对上文所述运转车存在的问题,设计了一种改进方案,如图4所示,这种方案着重解决了上文所述挂钩式运转车存在的各种缺陷,主要表现在以下几个方面:
(1)消除柜体导轨与运转车导轨之间的间隙,避免产生撞击力,在结构上,确保当运转车靠紧柜体时,运转车导轨与柜体导轨可靠接触,基本无间隙。
(2)特别设计了锁定装置:如图4所示,利用磨擦自锁原理,通过一个特别设计的凸轮装置,可以实现运转车的锁定。其工作方式为:凸轮未锁定前,在弹簧作用下挂钩与柜体接触面间有一定的操作间隙,可以使运转车的挂钩顺利插入并钩住柜体。逆时针转动凸轮,消除操作间隙,将运转车与柜体可靠锁定,在推拉断路器手车时,无需再靠人力顶住运转车,操作的可靠性得以提升。同时,为保证挂钩转轴不因受力变形,将挂钩转轴处改为腰形孔,锁定前,弹簧将挂钩向前拉,保证了挂钩与柜体的正常操作间隙。
(3)操作间隙的调整:经过一段时间的使用后,挂钩及凸轮会磨损,间隙增大,会降低锁紧力,针对可能出现的这种情况,在凸轮与运转车之间,增设了调整垫。调整垫可以作为配件,由用户根据需要自行添加。
5 结论
(1)改进成本:如上所述,与原结构相比,改进后并没有增加太多的零件,新增成本相对于开关柜而言,可以忽略不计。另外,还可对已出厂的运转车进行改造,提高运转车操作的可靠性。
(2)改进效果及用户的反映:将改进后运转车交用户试用后,得到了用户的肯定,他们认为,在操作的可靠性、安全性、操作的简便程度以及对断路器手车的保护等各方面,均比原结构有较大的提升。