一期农网改造后,农村电网结构发生了根本性变化。邕宁县根据"小容量、密布点、短半径"的原则和"安全可靠、技术先进"的发展方向,新建及改造了10个户外式小型化变电所及7个常规变电所。进一步提高了变电所的综合自动化水平及可靠性,但在运行中,也出现了诸多不容乐观的问题,有待进一步完善,较突出的问题有:
(1) 新型设备技术性能不够稳定,致使保护拒动或误动:
据调度每月事故停电统计,一期网改后,由于10kV真空重合器的保护控制部分而引起的故障高达40多次。10kV线路经常反复跳闸,致使用户用电质量得不到保障,出现了网改后,供电可靠性反而下降的现象。邕宁县35kV户外式小型化变电所,设计时10kV进线开关设置定时限式电流速断、电流过流保护,10kV出线侧采用反时限过电流保护。按理当10kV线路故障时,10kV出线开关应能可靠动作,切除故障电流。但在实际运行中,常常10kV线路故障,出线开关不动作,反而后备保护动作,跳开10kV进线开关。有时在线路无故障,天气状况良好的情况下,还会莫明其妙地乱跳闸又重合成功。通过对新型设备的学习、分析以及与厂家的咨询,反复地试验调试,发现采用的新型设备技术性能还不够稳定,选取的反时限曲线不按规定的曲线变化,致使保护无法配合,且还出现保护控制面板输入数据自动变异的现象。经与厂家协商,我们将反时限过电流保护改为定时限式电流速断,电流过流保护,改变后,保护误动问题基本消除。并建议将重合器的控制保护部分用电缆引至户内,避免因户外环境因素的影响而造成控制面板不能正常工作的现象。
(2) 常规变电所10kV部分改造不够完善,影响变电所的正常运行:
由于资金问题,我县几座20世纪70年代建成的简陋变电所只改造了35kV部分,10kV仍采用老式成套少油开关柜。10kV进出线保护均采用GL-15型反时限电流继电器,其动断触点,长期通过二次电流,接通电流继电器线圈回路,而动合触点直接起动脱扣器线圈。运行时间过长,造成动断触点发热氧化,加上触点弹片材料长期使用而屈服强度系数下降,致使动断触点接触不良,而动合触点在分离过程中,容易拉弧烧坏,致使二次电流回路开路,从而造成线路故障保护拒动的现象。同时由于10kV进出线的保护方式一样,且在设计原理上存在缺陷,10kV进线保护所配置的无时限电流速断,其保护范围伸入下一级10kV出线的保护范围内,时间上又无法互相配合,当在相同保护范围内发生故障,故障电流足够大,同时启动脱扣器时,出现进出线开关同时跳闸的现象。在二期网改中,应对这些变电所进一步改造,更新为高灵敏性和可靠性的微机保护,以适应现代化电网的要求。
(3) 主变35kV侧保护配合存在的问题:
目前35kV变电所采用新型PRWG2-35熔断器(选取K型熔断件)作为变压器主保护,同时作为主变10kV进线开关的后备保护,当变压器内部及外部套管两侧故障或10kV进线开关拒动时熔断件熔断。并采用35kV负荷开关配合实现就地和远方操作,在主变满负荷及异常运行时,可作为分合操作开关。35kV熔断器与35kV负荷开关的相互配合,充分简化了主变35kV侧的保护配置,从经济角度来看体现了小型化变电所的优越性。但在运行中,这种保护配合的性能却没有采用35kV隔离开关与35kV真空开关配合稳定。我们几个所的35kV负荷开关,在变电所初投时,其灭弧及操作机构就存在不少的问题,没有真正起到分合操作断路器的作用。而35kV熔断器作为变压器的主保护及10kV进线断路器的后备保护,所选取的K型熔断件也出现变异现象,不能按弧前时间-电流特性曲线变化,致使上下级保护难以配合,出现越级跳闸现象。