摘要:采用强化混凝—光催化法对印染废水的处理进行了研究。结果表明:当进水CODCr为2 000 mg/L左右,色度为800~1000倍时,经本法处理的废水,出水CODCr为150~180 mg/L,色度为0~10倍,CODCr 去除率达92%,脱色率几近100%。主要水质指标达到了GB8978—1996《污水综合排放标准》中染料工业的二级标准。研究了一些因素对处理过程的影响。
关键词:混凝 光催化氧化 染料废水
在我国中,印染废水因其有机物含量高、色度深、水质复杂、排放量大而成为难处理的之一[1]。印染废水中含有大量卤化物、硝基物、氨基物、苯胺、酚类及各种染料等有机物,主要来自纤维、纺织浆料和印染加工所使用的染料、化学药剂、表面活性剂和各类整理剂。其浓度达数千至数万mg/L,色度也高达数千至数万倍,可生化性差,很多废水还含有高浓度有无机盐:如氯化钠、硫化物等,严重污染水环境[2]。 目前国内处理染料废水普遍以生物法为主,同时辅以化学法,但脱色及去除效果差[3],出水难以稳定达到国家规定的排放标准。光催化氧化法是近年来水处理研究的热点之一[4],本文采用强化混凝与光催化氧化相结合的方法,对武汉市某印染厂的印染废水进行处理工艺实验,研究了若干因素对处理结果的影响,取得了较好的效果,主要水质指标达到了GB8978—1996《污水综合排放标准》中染料工业的二级标准。
1 实验部分
1.1废水的来源及水质
废水取自武汉市某印染厂总排污口,该厂主要进行白坯布的印染生产,所用染料多为直接染料,排水量为20 t/d,间歇排放。
废水cr 1300 mg/L ,色度为800倍, pH 10~12, 黑绿色。
1.2废水处理实验工艺及说明
图1 实验工艺说明
将混合均匀的废水调pH 至弱碱性,加入适量的絮凝剂聚合氯化铝(PAC)和助凝剂聚丙烯酰胺(PAM)及黄土,充分搅拌后沉淀,上层清液经过滤后,调pH至弱酸性,然后进光催化氧化反应器,停留一段时间后排出检测。
1.3 光反应器构造
光反应器为高300 mm,直径为150 mm的不锈钢质反应器。反应器中央为一直径为5 mm的石英玻璃管,将一支 125 W高压紫外灯(上海亚明灯泡厂)置于石英管内,呈圆柱形光源,光源径向所发出的光子能量分布相同,轴向有少许差异。反应器内壁按文献[5]的方法涂有TiO2薄层。
2 结果与讨论
2.1 混凝实验
2.1.1混凝剂近似投量实验
在玻璃烧杯中放入500 mL水样,加入10%PAC水溶液,用玻璃棒先快速、后慢搅动,直至出现矾花,此时投加的混凝剂量为近似投量。
2.1.2最佳混凝剂投量实验
实验采用J6-1A六联搅拌器。实验步骤为,取1000 mL烧杯6个,各加入500 mL水样作平行样,用稀硫酸溶液调pH为8,同时投加10%PAC和10%黄土溶液(2 mL),PAC的投量按近似投量的25%~200%分别加入,然后再投加0.05%PAM溶液1mL。快速搅拌1.5 min,转速为120 r/min,慢速搅拌25 min,转速为25 r/min。快速搅拌相应的速度梯度G值为60.7 /s,搅拌准数GT值为5467;慢速搅拌G值为7.37 /s,搅拌准数GT值为11058[6]。结果见图2。
图2 最佳混凝剂投量
从图2可以看出,PAC的投加量为8 mL时,去除率达60%,脱色率达92%。
2.1.3最佳pH实验
以PAC为混凝剂时,适宜的pH范围为5~9,故在此范围内进行实验。结果如图3所示。在500 mL水样中,加入PAC 8 mL PAM 1 mL,黄土溶液2 mL。
图3 最佳pH实验
从图3可以看出,pH为8时,效果最好。
2.1.4黄土投加量实验
由于废水为胶体溶液,溶解在其中的各种物质颗粒极细,单纯投加PAC和PAM ,其混凝效果并不理想。投加适量黄土,使其作为结晶时的晶核,对混凝时的搭桥、结网和晶体的长大,具有十分重要的作用。故对黄土的投加量进行了实验。实验时采用10%(质量百分比)黄土溶液,pH=8,投加PAC 8 mL,PAM 1 mL。结果见图4。
图4 黄土投加量实验
2.1.5 光反应器前进水pH值的影响
经过以上混凝工艺的处理,废水值可从1300 mg/L降至518 mg/L。取cr为518 mg/L的废水用硫酸调pH分别为1.0、3.0、5.0、7.0、9.0、11.0后进入光反应器,在光反应器内停留60 min后流出,测其cr值,结果见表1。
从表1可以看出,在碱性条件下光反应器的反应效果较差;在酸性条件下光反应器有较好的反应效果,出水cr达到了GB8978—1996《污水综合排放标准》中染料工业的二级标准。
2.1.6 光反应器内停留时间的影响
取cr为518 mg/L的废水用硫酸调pH为5.0后进入光反应器,在光反应器内停留不同时间后流出,测其cr值,结果见表2。
从表2可以看出,增加废水在光反应器内的停留时间,有较好的处理效果。从工程实际的设备设计和运行成本考虑,废水在光反应器内停留时间以60 min为宜。
3 结 论
采用强化混凝—光催化氧化法对印染废水有较好的处理效果。当进水Cr为1300 mg/L左右,色度为800倍时,经本法处理的废水,出水Cr为188 mg/L,色度为0~10倍,Cr 去除率达92%,脱色率几近100%。主要水质指标达到了GB8978—1996《污水综合排放标准》中染料工业的二级标准。光反应器前进水应调至酸性;在光反应器内的停留时间60 min。本法可取代常规的生物法,适合中小型印染厂的废水处理。
参考文献 1 丁亚兰. 国内外废水处理工程设计实例. 北京:化学工业出版社,2000.108~112
2 黄长质. 印染废水处理. 北京:纺织工业出版社,1987. 217~232
3 李家珍. 染料、染色处理. 北京:化学工业出版社,1997. 187~188
4 王怡中,符 雁,汤鸿宵. 多相光催化氧化的理论与发展.环境科学进展, 1995,3(1):14~21
5 张彭义, 余 刚, 蒋展鹏. 光活性二氧化钛膜的制备和应用. 环境科学进展, 1998,6(5):50~56
6 唐受印,汪大翚. 废水处理工程. 北京:化学工业出版社,1998. 32~34